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Ejemplar 3, 2004 - Diciembre 2 , 2004

 

Afinando los procedimientos para garantizar confiabilidad en el mantenimento

“Run Out” axial retrasa 8 horas el arranque de un compresor centrifugo.

Sinopsis:
Durante la puesta en marcha, luego de hacer mantenimiento mayor a uno de nuestros compresores centrífugos, se presentó una alarma en los niveles de posición axial del rotor. Esto obligó a suspender el arranque de la máquina y de la planta. Afortunadamente la solución fue muy sencilla, pero llegar a ella involucró retrasar el arranque de la planta por más de ocho horas.

El problema:
El desplazamiento axial total del rotor fue de 0,27 mm. El valor normal durante operación y a 100% de carga históricamente había sido de 0,18 mm. Durante este arranque experimentamos cerca de 0,40 mm., siendo la alarma 0,37 mm. y el disparo de 0,47 mm. Bajo estas condiciones, muy cerca de valores de disparo, se decidió suspender el arranque para revisar la máquina.

El compresor centrífugo opera a plena carga a una velocidad cercana a 12,000 rpm y a pesar de observarse niveles de vibración radial normales resultaba riesgoso continuar el arranque de la planta. Otro factor importante fueron los registros de temperatura, los cuales se mantenían normales, situación extraña en presencia de alto desplazamiento axial.

Medición de posición axial y temperatura:
La posición axial se mide por medio de dos sensores de no contacto (sistema redundante) ubicados frontalmente contra un disco acoplado al rotor, como se muestra en la figura 1. La temperatura es medida en el metal de las almohadillas del cojinete de empuje axial, en el lado activo.

Figura 1 - Disposición de los sensores axiales sobre el disco de medición y rotor.

Diagnóstico y la solución del problema:
Durante el periodo de giro lento necesario para enfriar la turbina de vapor que sirve al compresor, notamos fluctuaciones importantes en el nivel de posición axial y diferencias entre las lecturas de los dos sensores, lo que nos hizo sospechar de una posible falsa señal, esto unido a los bajos niveles de temperatura registrados. Antes de abrir el cojinete decidimos realizar varias mediciones de esta señal girando manualmente la máquina; para ello se tomó una referencia en el rotor y luego registramos las lecturas de los dos sensores cada 90° de giro. El resultado se muestra en la tabla 1.

Tabla 1 - Registro de lecturas de la posición axial.
 
LECTURA 1
LECTURA 2
LECTURA 3
LECTURA 4
SENSOR A
0 mm
0,16 mm
0,24 mm
0,35 mm
SENSOR B
0,12 mm
0,21 mm
0,38 mm
0,05 mm

Como se ve, las lecturas en ambos sensores difieren de manera importante, variando desde valores normales hasta el nivel de alarma. Esto hizo suponer una posible deformación del disco de medición o fallas en la superficie del mismo. Se decidió abrir la sección del cojinete de empuje para revisar este aspecto. Se realizó medición del “run out” axial por medio de un comparador mecánico para verificar una posible deformación (ver figura 2). Se encontró un “run out” axial de 0,25 mm, comprobándose la deformación del disco.

Figura 2 - Medición del “run out” axial en el disco de medición.

Se decidió desmontar el disco para corregir esta situación. Al verificar el “run out” en un torno de nuestro taller, verificamos que el disco se encontraba dentro de los valores normales, por lo que rectificar su superficie se descartó; decidimos instalar este disco en el rotor viejo y verificar el “run out” en el torno con todo el conjunto instalado (ver figura 3).

Figura 3 - Medición de “run out” con el conjunto instalado en el rotor viejo montado en el torno.

Al hacer esto las mediciones nuevamente estaban fuera de rango (0,27 mm), muy por encima de las tolerancias permitidas. Observamos la arandela de retén y se verificó deformación y rebaba en los bordes de la misma, lo cual no permitía el total asentamiento del disco. La figura 4 muestra la arandela retenedora. Se procedió a rectificar levemente la superficie de la arandela retenedora, comprobamos nuevamente el “run out” del conjunto instalado en el rotor viejo, verificándose normalidad (0,001mm).

Figura 4 - Arandela de retención del disco de medición.

Luego de esto, instalamos el disco y su arandela retenedora en el compresor (figura 5). Antes de cerrar nuevamente se verificó el “run out” y las lecturas de los sensores en varias posiciones, con resultados satisfactorios. Ocho horas después de haber suspendido el arranque de la planta, el compresor se colocó nuevamente en servicio con normalidad.

Figura 5 - Conjunto disco de medición/ arandela de retención.

Conclusiones

Está claro que un simple detalle en el montaje de los elementos mecánicos puede traer importantes consecuencias para el desempeño de la maquinaria y en los niveles de producción de una planta. Muchas veces confiamos las actividades de mantenimiento a la experiencia y la costumbre, olvidando detalles primordiales que garantizan la buena ejecución y el seguimiento de la labor de mantenimiento. Los procedimientos de trabajo no deben ser considerados “cerrados”, estos deben ser constantemente revisados y afinados con el fin de garantizar que la experiencia se registre en la memoria corporativa y no pase a ser simplemente “algo que nos pasó”.


Por: David Trocel, Ingeniero de Confiabilidad

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